化产回收中煤焦油质量波动的原因

导致甲苯不溶物含量增加的原因分析

配合煤的水分较低,粉碎细度较大,使得系统游离碳成分骤增。在焦炉操作不稳定、装煤量不足以及集气管吸力较大的情况下随煤气进入集气管的煤尘和多孔碳颗粒物质中有部分物质的视密度小于焦油的相对密度 ,而在焦油氨水的浸润充塞下,其视密度增加至与焦油十分接近,并分布于焦油中,给焦油的 澄清分离带来困难。

导致焦油粘度及密度增大的因素分析

在炼焦配合煤性质稳定的情况下,炼焦操作及加热制度的变化,会对炼焦化学产品的质量和产率产生较大影响。结焦时间调整后,在煤料条件不变的情况下,炼焦温度的提高,使炭化室炉墙温度升高,初次产物的二次热解程度相对增大,其结果是焦油中的酚类及中性油类的产率降低 , 而萘、蒽 、沥青的产率增加 ,焦油的密度增大,游离碳的含量增高,焦油粘度增加。

炭化室装煤量不足对焦油质量的影响

装入炭化室的煤量不足导致焦炉炉顶空间增大。这样,炉顶空间温度便升高,煤气在炉顶空间停留时间延长,加深了炼焦化学产品的二次热解程度,焦油产品的质量和产率都受到一定程度的影响。

刮渣操作对焦油质量产生的影响

在焦炉正常生产情况下,两台刮渣槽可满足生产需求。但在焦炉生产不稳定、特殊情况下,荒煤气中的焦油渣、灰分、粘性物成倍增加后,两台刮渣槽运行远远不能满足工艺要求,导致刮渣效率低。再加上渣泵抽渣次数少、时间短等因素,将使焦油氨水分离槽中的焦油渣不能及时有效地抽出,从而使焦油渣分离效果差,使得油质量发生变化。

其它因素对焦油质量的影响

高压氨水泵出口设计压力≤2 .8 MPa,但实际操作中有时达到3.8MPa。焦炉实行无烟装煤时,由于高压氨水泵压力过高,在炉内产生负压过大,使荒煤气中烟尘、煤粉、焦粉大增,这些固相物质最终混入冷凝液,进而进入焦油中。

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