长岭炼化深摸工艺脉络破除产氢“拦路虎”

转化炉指标非常关键,我们必须盯紧!”414日,长岭炼化炼油二部制氢装置产氢课题组长吕宗杰与班组人员交流操作注意事项,鼓励大家尽量优化生产指标。

加工高等级石化产品均需要消耗大量的氢气,氢气资源紧缺是炼化项目高负荷运行的拦路虎。由于实际工况和原始设计的局限性,长岭炼化5万标准立方米/小时制氢装置产量不到4万立方米/小时,不能满足炼化生产的供氢需求。三个臭皮匠赛过诸葛亮。面对不利局面,吕宗杰组织管理层、操作层13名基础理论扎实和实际经验丰富的技术骨干成立课题团队,启动补缺陷、消瓶颈技术攻坚。

他们发挥不同专业优势,破除层级壁垒,上下联合深摸工艺脉络,对装置分片分块进行工艺技术分析论证,找出各类运行不足的症状。他们攻关发现,装置84个程控阀,由于长时间自动运行,部分配件磨损、老化,执行程序指令有不同程度的滞后现象,影响氢气纯度和产量。对此,班组课题团队每天对所有程控阀进行特别观察,按时记录相应运行数据,建立数据图表,直观排查各阀的运行隐患。3月底一天的晚班,班组发现一程控阀运行曲线与其他不一样,他们快速完成该阀的运行状况技术分析,果断动改现场生产流程,避免了氢气隐蔽性流失。

为了深度优化工艺运行,课题团队分阶段到海南炼化、大榭石化、惠州炼化等企业实地学习,邀请兄弟企业、设计单位、关键设特气网备厂家的专家加入到课题团队,实时进行在线技术交流,并以不同工艺特点为题,编写技术报告,固化研究成果。他们完成原料配比实验,使用新型的催化剂,提高原料的产氢转化率。他们更新加热炉的鼓、引风机的部分部件,提升加工能力。历经半年多的研究,装置氢气产量一跃至5.4万标准立方米/小时,增幅达35%,超过设计标准8%

产量提上去,能耗降下来,生产效益才会更好。吕宗杰说,他们评估每台设备的运行实际工况,以周为单位制定节能降耗方案。他们采取缩小工艺控制范围,提高装置平稳率的操作控制方法,细化目标值管理,提高装置运行苛刻度,将关键经济技术指标全部按照于设计标准进行管理,提高操作精度。今年以来,燃料气、水、电消耗量屡创新低,综合能耗优于同类装置行业指标。

氢气产量大幅增长,加快推动了800万吨炼化项目的提质提量优化生产。目前,长岭炼化原油加工量已由3月初的130000/天提高至约20000/天,35套装置全部开车运行,总运行平稳率在90%以上。

文章来源:石油人

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